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提高球閥低壓密封的合格率改進措施

作者:李向英 張磊 2015年11月16日 來源:互聯網 瀏覽量:
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球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向,它只需要用旋轉90°的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。球閥最適宜做開關、切斷和調節閥使用

一、前言

球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向,它只需要用旋轉90°的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。球閥最適宜做開關、切斷和調節閥使用。而雙托固定管線球閥是輸送天然氣管線上使用范圍最廣、用量最多的一種管道閥門。有些客戶反映,公稱通徑NPS36,壓力等級為CL300管線球閥,在經使用一段時間后常出現一些低壓閥座密封泄漏的現象。針對這些問題,對庫存球閥泄漏狀況及其密封泄漏原因進行了分析,提出了改進方法。球閥總裝如圖1所示。

(a)法蘭連接式球閥   (b)全焊接式球閥

圖1 固定球閥

二、原因分析

1.現場調查

對此批銷售的公稱壓力為NPS36,壓力為CL300管線球閥,進行了3家使用單位現場調查,結果如下:

1)中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司,經調查,共購買了5臺。使用了3年,沒有發現任何質量問題,也沒有出現任何泄漏等現象,客戶評價很高。

2)中國石油天然氣股份有限公司青海油田分公司,經調查,共購買了10臺。使用了2年,只有1只閥門出現一點微微泄漏,但不影響使用,除此之外,再沒有發現任何質量問題,客戶評價還不錯。

3)中國石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司,經調查,共購買了3臺。使用了1年半,沒有發現任何質量問題,也沒有出現任何泄漏等現象,客戶反映很好。

2.庫存抽查

對庫存的20臺NPS36—CL300球閥中抽出10臺進行一次試壓復檢,拆卸后。對球體和閥座進行檢驗如圖2所示。檢驗結果如圖3所示。

圖2 球體與閥座

圖3 檢驗項目方框圖

結果(見表1)表明,球體變形無影響,完好率100%;閥座變形的有1臺,有點氣泡微泄漏,完好率90%;密封副磨損無影響,完好率100%;球體表面硬度低的有4臺,有點微泄漏,完好率60%;密封面表面粗糙度差的有2臺,有點微泄漏,完好率80%。

對不合格臺數進行了統計,通過分析,得出了影響低壓密封泄漏的因素(見表2)。

表1 低壓密封泄漏率

表2 不良項目影響因素

為了更直觀地觀察各不良項目的規格,繪制出柏拉圖(見圖4)。

圖4 影響因素柏拉圖

從圖4中可以看出,影響低壓泄漏的主要因素是密封球面硬度低和密封面表面粗糙度差。

三、要素確認

影響低壓密封的因素分析見表3。進一步因果分析如圖5所示。

表3 影響低壓密封的因素表 

圖5 因果分析 

四、改進措施

針對以上分析,需要采取以下改進措施:

1)對員工進行思想教育、建立責任負責制度,通過崗前培訓教育,提高員工的質量意識,并建立了獎罰制度,做到了職責明確、獎罰分明。

2)提高機床設備的加工精度,合理安排好操作人員。

3)對原材料、制造工藝進行嚴格把關,做到不符合工藝要求的項目決不轉到下一工序,做到誰加工誰負責、誰驗收誰負責的規定。

4)對原材料進廠進行復檢,對不符合標準要求的化學成分和力學性能要求的產品拒絕驗收進庫,嚴把質量關。

5)加強工藝工裝及設備的控制程序管理,將質量管理切實做到全員參與、全面展開及全過程控制。

6)對球體采用雙重熱處理工藝。A105材料采用正火加回火處理工藝,表面噴焊鈷基合金;不銹鋼材料采用固溶處理加穩定化處理工藝,表面噴焊鎳基合金。

7)對球體表面粗糙度采用球面拋光新技術,使球體表面粗糙度達到鏡面要求Ra0.2μm,圓度0.01mm。

8)裝夾工藝的改進,對閥座加工采用浮動膨脹定心技術,使加工保證不變形。

五、結語

經過對球閥不合格品的工藝的改進、人員的培訓以及設備的更新。除庫存20臺銷售外,又銷售了20臺,經客戶使用,反映良好,沒有出現低壓泄漏等現象。所以產品在整個生產、制造和試驗過程中得到了驗證,不良項目降至零,合格率達到100%。

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標簽:球閥 低壓密封 改進措施

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